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技術(shù)文章
針對礦井復(fù)雜工況下風(fēng)門驅(qū)動系統(tǒng)響應(yīng)滯后、能效失衡的問題,提出氣動-電動復(fù)合驅(qū)動架構(gòu),結(jié)合模型預(yù)測控制(MPC)與多工況能效匹配策略,實(shí)現(xiàn)動態(tài)響應(yīng)時間≤0.3s、綜合能效提升22%。通過正交試驗(yàn)優(yōu)化氣缸直徑與電機(jī)功率參數(shù),驗(yàn)證系統(tǒng)在風(fēng)壓波動±3500Pa、供電波動±15%條件下的穩(wěn)定性,滿足MT/T 1189-2020《礦用風(fēng)門技術(shù)條件》要求。
礦井通風(fēng)系統(tǒng)是保障安全生產(chǎn)的核心設(shè)施,其風(fēng)門驅(qū)動性能直接影響通風(fēng)效率與運(yùn)輸安全。傳統(tǒng)單一驅(qū)動方式(氣動或電動)在變負(fù)載工況下存在動態(tài)響應(yīng)不足(響應(yīng)時間>0.5s)與能效浪費(fèi)(節(jié)流損耗占比>30%)的矛盾。本研究構(gòu)建氣動-電動復(fù)合驅(qū)動系統(tǒng),通過氣動快速制動(0.3s內(nèi)完成)與電動穩(wěn)態(tài)控制(定位精度±1mm)的協(xié)同,解決礦車偏載(重心偏移≥200mm)時的驅(qū)動失效問題。
系統(tǒng)采用“氣動主驅(qū)動+電動輔助"的冗余設(shè)計(jì),氣動部分配置Φ100mm雙作用氣缸,電動部分選用2kW伺服電機(jī)。通過PLC控制器實(shí)現(xiàn)驅(qū)動模式切換:
緊急制動工況:當(dāng)壓力傳感器檢測到礦車沖擊力>800N時,氣動回路快速泄壓,氣缸活塞在0.2s內(nèi)完成制動;
穩(wěn)態(tài)運(yùn)行工況:電動驅(qū)動通過齒輪-齒條機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)風(fēng)門微調(diào),定位誤差≤±0.5mm。
正交試驗(yàn)表明,氣缸直徑與電機(jī)功率的 匹配參數(shù)為Φ100mm+2kW,此時系統(tǒng)能效比(輸出功率/輸入功率)達(dá)0.78,較單一驅(qū)動方式提升18%。
基于MPC算法構(gòu)建驅(qū)動系統(tǒng)預(yù)測模型,輸入變量包括風(fēng)壓(±3500Pa)、礦車速度(0-5m/s)及電機(jī)轉(zhuǎn)矩(0-10N·m),輸出變量為氣缸壓力與電機(jī)轉(zhuǎn)速。通過滾動優(yōu)化與反饋校正,實(shí)現(xiàn):
氣動回路壓力自適應(yīng)調(diào)節(jié):根據(jù)風(fēng)壓波動實(shí)時調(diào)整供氣壓力(0.4-0.8MPa),降低溢流損失(溢流閥開啟頻率減少40%);
電動驅(qū)動轉(zhuǎn)矩前饋補(bǔ)償:結(jié)合礦車速度預(yù)測值,提前0.5s調(diào)整電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩,消除慣性沖擊(轉(zhuǎn)矩波動幅度降低65%)。
仿真結(jié)果顯示,系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)時間從0.52s縮短至0.28s,超調(diào)量從12%降至3%。
在模擬礦井實(shí)驗(yàn)平臺中,測試系統(tǒng)在三種典型工況下的能效表現(xiàn):
低風(fēng)壓工況(風(fēng)壓1500Pa):氣動回路關(guān)閉,電動驅(qū)動單獨(dú)運(yùn)行,能耗為0.8kWh/次;
高風(fēng)壓工況(風(fēng)壓3500Pa):氣動回路啟動,電動驅(qū)動輔助微調(diào),能耗為1.2kWh/次;
變負(fù)載工況(礦車偏載200mm):復(fù)合驅(qū)動協(xié)同工作,能耗為1.5kWh/次。
實(shí)驗(yàn)表明,系統(tǒng)綜合能效達(dá)82%,較傳統(tǒng)驅(qū)動方式提升22%,年節(jié)電量可達(dá)1.8萬kWh(按單臺風(fēng)門每日運(yùn)行50次計(jì)算)。